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再也不担心转阀“罢工”了

时间:2020-03-07 23:00:09

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再也不担心转阀“罢工”了

□本报记者苏雨冬

7月15日,化工三厂SAN树脂车间装置停工清洗工作顺利完成,开工在即,早7时30分,设备技术员宋龙早早来到单位,查看风线旋转阀运转是否正常,为装置顺利开工做好准备。

SAN树脂车间主要生产高腈树脂颗粒,成品颗粒通过风送系统输送到包装车间,最后打包出厂。风送系统的关键是转阀,设备虽小却起到四两拨千斤的作用。

“风送系统有7台转阀,装置开工初期,运行中经常出现掩料、结饼、振动异响等情况,导致转阀粉料夹壁停止运转,每次都需要拆解维修,最严重时,风送转阀曾经8天维修7次。”宋龙介绍说。

频繁拆解维修成为困扰风送系统正常运转送料的瓶颈问题,严重影响装置长周期生产。发现这一问题后,车间安排设备技术员宋龙负责技术攻关,寻求解决办法。宋龙经过查找分析,发现问题的主要原因是新增的输送风机功率大,较大的送风量在转阀底部统一汇料口处形成反吹,降低了落料速度,过多粉料被强制送入转阀两侧墙板内,越积越多,在每次间隔送料结束后,随着物料温度的自然冷却,粉料逐渐硬化变成十分坚硬的饼块。

“颗粒粉料过多也是造成异常的原因之一,原始颗粒水温52度,由于水温低,导致剪切后的粒料快速冷却变硬,再经过干燥箱、振动筛板作用,形成更多的细小颗粒料。另外,由于高腈SAN颗粒本身物性脆,在输送至料仓落入转阀过程中,颗粒间相互摩擦、堆积、挤压也会形成大量的细小粉料。”宋龙分析道。

他觉得,增加外置风线,采取反吹的方法可以平衡风机风量。

“风源可以利用现有的仪表风,但接入是关键,需要改造原有的转阀侧壁。”宋龙发现,转阀侧面有预留的观察孔,如果将预留的观察孔通过变径的方式,采用专门的转换接头和变径终端,将直径8毫米的仪表风线直接连接到转阀侧板两侧,由一个球阀控制,问题就解决了。

如果委派专业队伍施工,比较耗费时间,宋龙主动请缨,决定自己来完成这项任务。他带领组员设计图纸、寻找合适的材料,切割、打磨、试安装,反复调试、几经修改终于获得成功。一周多的时间,累计更换风线30米,制作管件配件20余套,测绘加工配件7件,节约施工费1万余元。

风送转阀两侧侧壁外加风线进行反吹成功后,宋龙又建议工艺上提高颗粒水水温,由原来的52度调至65度,至此,运行再未出现掩料、结饼、振动异响等情况,转阀粉料夹壁问题彻底解决。

“风送系统改造后,大家再也不用担心随时停工维修了。”班员小李笑着说。

事后,车间算了一笔经济账:以三个月工作量计算,每台设备检修的人工费、事故状态时的检修费、期间磨损造成的备件费用,加上每天切换和波动造成的停送料量,这些统计下来,共节约36万余元。

“不算不知道,细算下来,节约的可不是一星半点儿啊!”看着改造后的设备,宋龙觉得特别自豪。

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