这项技术被美德垄断,我国装置出故障,德国涨价“3000万修理费,等半年”,我国64岁焊工怒了:20天修好!
这个焊工是沈阳鼓风机厂的杨建华。
上世纪90年代,我国的压缩机全部是依赖德国进口,一旦装置发生故障,只能送到德国去维修。
德国不仅狮子大张口,更是提出3000万元的巨额修理费,傲气十足:“半年后才能修好!”
半年?压缩机停工亏损的可不是3000万元的修理费,而是一天2亿元的亏损。
面对这样的霸道,杨建华不愿意了,他坚定喊话:20天就能修好。
其实,在1992年,杨建华就主动请缨,承担一项重任:将压缩机壳改为焊接拼装。
过去的铸造机壳,不但生产工期长,造价高,有一个砂眼就前功尽弃,全部返工。
最主要的是,铸造机壳缺乏个性化设计,无法满足客户的需求。
当时,沈鼓有很多人并不看好杨建华,甚至说他异想天开:厂里那么多专家,你一个工人连国外的焊接机壳都没见过,还敢挑战?
但杨建华胸有成竹,在他的一再要求下,领导批准了他的申请。
就这样,杨建华全身心投入到机壳改造中,一个重20吨的机壳足足有150多个零部件,焊接顺序也有严格的要求。
他反复研究试验,好不容易弄清了各个零部件之间的相互作用力,并制订出了3套方案。
但是,每走一步都是困难重重,机壳最厚的地方足足有半米,而最薄的地方仅有10毫米,稍有差池就会报废。
杨建华想出一个妙计,他将板材拼装成产品形状,先用圆钢固定起来,再进行焊接,大大提高了工作效率。
同时,为了防止焊接过程中受热不均匀,他研究出了分段焊接法。
紧接着,他又针对进出口风管及筒体两端的弯曲率等难题,日夜研究,逐一攻克,终于大功告成。
3个月后,经有关部门检验,沈鼓厂的第一台焊接压缩机壳通过验收,所有数据均达到技术标准。
从此,杨建华名声大震,但他并未停歇,而是不断创新,伴随着焊接机的不断向大型化升级,他的技术也越来越成熟。
1997年,沈鼓厂就生产出了40台新型离心压缩机机壳。
1月8日,杨建华登上了北京人民大会堂的领奖台,与全国获奖的科学家们站在一起,而他是唯一获得国家科学技术奖励的工人。
杨建华这一重大技术创新,使美德日对我国长达50年的技术封锁已一去不返,甚至已超过他们。
德国西门子公司找到杨建华,指明要他为西门子生产机壳,日本、意大利、美国也纷纷给沈阳鼓风机厂发来订单。
杨建华的这套工艺技术问世5年后,国外才有公司研发出来,他真不愧是“焊接机壳拼装第一人”。
如今,杨建华虽然已经退休,但他带出的12个徒弟传承了他的技艺,代替他继续奋战在压缩机的技术创新中。
让我们一起向他致敬!
作者:ZHL
编辑:剩草
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