显示器产品辐射发射(RE102)问题整改案例与关键技术仿真分析-深圳市赛盛技术有限公司
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显示器产品辐射发射(RE102)问题整改案例与关键技术仿真分析
一、现象描述
1.产品信息
某显示器产品,输入电压:28VDC;对外接口:28VDC,1553B,光纤,离散量,RS422,RS429等。
表1供电特性
表2接口特性
图1显示器接口示意图
2.试验要求
试验标准:GJB 151B-
试验要求:电源线为非屏蔽线,信号线为屏蔽线
表3试验标准
3.问题描述
显示器产品依据GJB 151B-标准测试RE102辐射发射项目,测试结果FAIL,测试布置及数据如下图所示。
图2测试布置图
表4原始测试数据
二、原因分析
1.RE102辐射问题分析
RE102辐射超标问题主要有:低频段11-22 MHz包络、高频段54MHz倍频毛刺,详细情况如下表:
表5RE102超标问题分析列表
采用频谱仪进行初步定位分析,寻找辐射天线与辐射路径,对每根线缆进行测试,包括电源线和信号线,不包括光纤线缆,情况如下:
表6频谱仪定位数据
l初步测试定位结论:
①拉杆天线11-22MHz包络是由电源线缆和离散量线缆辐射;
②双锥天线108MHz是通过屏缝隙泄露,显示屏右下角、左下角缝隙泄露值最大;168.6MHz包络是由离散量线缆辐射。
根据之前测试定位结论,对PCB板电源电路等进行逐个排查,寻找辐射超标问题点的噪声源头,情况如下:
表7测试定位过程数据
l最终测试定位结论:
①14.81MHz包络超标主要是由28V转28V电源模块导致;
②54MHz倍频毛刺由显示屏泄露,将显示屏面调转方向,高频毛刺下降明显;详细检查原理图和PCB设计,发现DVI时钟电路晶振频率为27MHz,PCB表层存在至少4000mil长距离走线。
2.时钟表层走线长度对EMI的影响仿真分析
由上面的分析可知,窄带噪声主要是由于PCB上的时钟电路、时钟信号导致,因此对PCB板的时钟走线的EMI影响进行仿真分析,主要结论如下:
表8时钟表层走线长度对EMI的影响分析
3.总结:
1)毛刺:
DVI时钟电路信号PCB表层走线,显示屏与箱体结构件搭接处有缝隙,导致高频噪声泄露。
2)包络:
①原理图设计不合理:经判断28V->28V电源模块干扰较大,28V->28V输出端口应增加共模电感滤波;28V->28V,28V->5V两电源模块输入端口并行有共模电感滤波,可删掉1个,输入端口可共用1个共模电感滤波;
②布局设计不合理:输入共模电感前后存在交叉干扰;28V->28V,28V->5V两电源模块输出存在交叉干扰;
③布线设计不合理:电源噪声通过完整地平面耦合到对外端口线缆,导致辐射超标。
三、措施与方案
1.两电源模块并行输入共模电感合二为一(28V->28V,28V->5V两电源模块输入端口取电位置相同,从EMC角度看,合二为一对滤波电路插损不影响,同时节省空间有利于单板布局布线优化),在28V->28V电源模块输出增加共模电感滤波(测试定位发现28V->28V电源模块干扰很大,28V->28V为外购电源模块);
表9两种原理框图对比
2.调整电源板两电源模块布局,使整个大电流走势最顺,输入输出不相互交叉;
表10电源板布局示意图
3.取消地平面铺铜,滤波器、共模电感前后Y电容在单板上分地处理,分别通过螺钉锁至机壳地;
表11电源板铺地&接地处理示意图
4.将母板第二层和倒数第二层设置完整地平面,将时钟信号CLK和高速信号线打过孔移至PCB内层,在地平面边沿每隔100mil打地过孔对内部高速信号和铭感信号进行屏蔽。
四、试验结果
试验结果PASS,测试数据如下图。
表12优化后测试数据
五、经验分享
1.电源板铺地不同于信号板,地平面&接地处理,共模电感下方应掏空处理,共模电感前后Y电容在单板上分地处理,在单板上不建立连接关系,分别通过螺钉就近锁至机壳地;
表13Y电容分地处理示意图
2.电源板布局应使大电流回路最顺,电源模块输入输出不相互交叉,电源模块之间不相互交叉,滤波电路前后不相互交叉并尽量远离;
表14大电流回路示意图
3.输入端子->滤波电路->电源模块->滤波电路->输出端子,应呈一字型布局;
图3滤波电路一字型布局示意图
4.时钟电路信号、高速信号严禁在PCB表层长距离走线,单板应在第二层和倒数第二层设置完整地平面,地平面边沿每隔100mil打地过孔,对时钟信号、高速信号、敏感信号进行屏蔽处理。
图4板边地过孔间距示意图
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